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二級A/O+IC工藝處理白酒污水

瀘州某釀酒廠秉承了傳承百年的秘制釀造技術,依靠百年積淀而成的有機酸窖泥,釀制出具有瀘州獨特風味的優質白酒。白酒釀造過程中產生一種高COD、高SS含量、高色度的,成分復雜的白酒廢水,且廢水中有機物多為碳水化合物,容易實現降解、可生化性較好[1-2]。在處理白酒廢水和與其相類似的釀造廢水研究中,有很多方法雖然去除效果很好,且系統運行穩定,但均存在不同程度的活性污泥發黑、曝氣不足的現象[3-8]。因此采用“IC+二級A/O”工藝處理該企業排放的白酒廢水。

一、廢水及分析方法

圖1 廢水工藝流程

廢水經過收集管道,用泵提升進入細格柵,去除酒糟及大顆粒懸浮物,之后自流進入調節池。在2臺潛水攪拌機的作用下,快速混勻?;靹蚝蟮膹U水經3臺自吸泵進入初沉池,進一步去除大顆粒懸浮物。經初沉池后,廢水自流入循環池,污泥進入污泥處理系統。流入循環池的廢水由泵抽入IC厭氧反應器中。在厭氧反應器中,廢水與厭氧微生物充分接觸,水中90%污染物被去除,并從頂部出水,一部分流入二級A/O池,另一部分回流至循環池。流入二級A/O反應器的廢水,分別在缺氧(A1)、好氧(O1)、缺氧(A2)、好氧(O2)不同環境中進一步凈化,然后在二沉池實現泥水分離,污泥則由刮泥機的吸泥泵打入污泥管道,進入污泥處理系統。二沉池出水進入曝氣絮凝池,在空氣的攪拌作用下,廢水與藥劑充分混合,通過穿孔花墻流入三沉池。達標廢水則由排水管道排出廠外。

二、主要構筑物及設備參數

1.一體化二級A/O反應器

一體化二級A/O反應器長×寬×高(l×b×h)=37.3m×15.4m×4.5m(超高0.5m),鋼筋混凝土結構,有效容積2300m3。

一體化構筑物包括初沉池、循環池、缺氧池A1、好氧池O1、缺氧池A2、好氧池O2、二沉池、曝氣絮凝池、三沉池,其中,二級A/O池l×b=24.9m×15.4m,有效容積1500m3,污泥COD負荷取0.1kg/(kg·d)。A、O容積比1:1,一級A/O、二級A/O容積比4:1。二沉池采用平流式,l×b=4.0m×12.7m,進水前端設置有l×b=150mm×150mm的穿孔配水花墻。
 

2. IC反應器

IC反應器1座,圓柱體,直徑d=6.68m,高h=21m,有效容積800m3,碳鋼材質。COD負荷8.0kg/(m3·d),高徑比3:1。IC反應器為反應器沿著污水流動方向設5個取樣口,分別為1.2、4.7、8.2、11.7、16.6m,便于在啟動和運行過程中觀察反應器內部變化情況[11]。

IC反應器三相分離器d=6.50,h=2.3m,采用聚丙烯(PP)特殊塑料材質。反應器出水分配罐h=6.0 m采用環氧樹脂纏繞玻璃鋼(FRP)材質。反應器內涂環氧煤瀝青、外涂環氧鐵紅,作防腐處理。罐體外部采用巖棉保溫,外部用彩瓦圍擋。

三、工程調試

采用接種馴化方法培養的活性污泥,可大大縮短污泥馴化時間,同時縮短調試時間[12-17]。二級A/O反應器內接種泥取自瀘縣污水處理廠污泥脫水車間壓濾混合污泥,初次投入約4.0kg。

1.二級A/O反應器的啟動

基于小試研究結果,當污泥負荷Ns=0.1~0.2kg/(kg·d)時,系統對有機污染物去除率達到最大。因此二級A/O反應器啟動過程中,污泥負荷保持在0.1~0.2kg/(kg·d)。

第93天,即COD負荷達到6.0kg/(m3·d)時開始。IC反應器啟動前3d,向二級A/O反應器投入接種污泥約20t。投入3/4清水+1/4原水,悶曝2.5d,使其恢復活性。2.5d后,污泥顏色呈黃褐色,土腥味,能快速沉降,且泥水界面清晰。鏡檢能清晰觀察到一些原生動物和后生動物,如鐘蟲及少量絲狀菌。此時監測各項出水指標正常,認為反應器接種污泥成功。

圖2 二級A/O出水COD變化
 

從圖2可知,93~97d,二級A/O進水COD在1.109~1.631 mg/L波動,出水COD在207~110mg/L波動,COD去除率在92%左右。原因分析:第93天,前段IC反應器剛提升至滿負荷運行,還未適應,從而反應器出水(即二級A/O進水)COD波動比較大。98~107d,IC反應器漸趨穩定及二級A/O反應器的活性污泥逐步成熟,出水COD在60.24~80.25 mg/L波動,此時出水已達標。第108-116天,出水COD為51.03~68.34 mg/L,去除率94%~95%。

從圖可知,啟動前期出水水質變化較大,原因是進水負荷存在波動。第97天,TN、NH3-N去除率有較為明顯的變化,出水TP含量變化不大。第104天,將回流體積比由200%提高到220%;第109天,控制排泥頻率,曝氣量以及活性污泥含量,改變污泥停留時間(SRT)為12d,從而提高TP的去除率。 

2. IC反應器的啟動

啟動前用螺桿泵泵入IC反應器內400m3接種污泥,根據以往調試經驗及相關文獻分析,起始COD負荷定于0.5kg/(m3·d),體積流量qV =80m3/d,進水COD為7~8g/L[18-21]。啟動期間,進水溫度30~33℃。每天每4h進水25~28m3,體積流量qV1=6~7m3/h。強制外循環體積流量qV2=2qV1,每次間隔進水前,監測出水COD、pH、揮發性脂肪酸(VFA)含量的變化。若進水前,出水pH≥6.80及VFA濃度≤1~2mmol/L,說明IC反應器穩定啟動中,則繼續執行此啟動方案。啟動方案持續34d。

啟動進行115d時,反應器底部顆粒污泥直徑0.2~2.5mm,沉降速度54~65m/h,說明已經完成污泥顆?;?。

圖3 IC反應器進、出水COD的變化

由圖3可見,啟動前10d,COD負荷維持在0.5kg/(m3·d)左右,出水COD不斷增加,最高達到4~4.5g/L;COD去除率不斷下降,跌至45%。分析有2部分原因:

2.1啟動初期,反應器內絮狀污泥仍在馴化,不能完全適應水質,故對有機物的降解能力未完全發揮。而且,啟動初期維持COD負荷≥0.5m3/(m2·h),出水SS含量增加,致使出水COD增加。11d后,絮狀污泥逐漸適應水質,生物活性有所增強,且此時輕質絮狀泥大部分從IC反應器中沖走,故此時COD去除率逐步上升。

2.2啟動初期,IC反應器罐內已有約400m3的清水,前期IC反應器出水大部分是原水被稀釋后的水質,COD去除率很高。隨著進水增多,原水在罐內所占比例變大,故出水COD逐漸增加;20d左右COD去除率明顯增加,從55%增加至73%。原因是沼氣的產生具有攪拌作用,使得污泥床膨化度增加,污泥與廢水接觸面積變大;34d提高負荷,每次提高,COD去除率基本都有先降后升的過程,但隨著負荷的提高,降幅程度和速率減小,升高速率變快。原因是伴隨啟動時間的推移,IC反應器耐沖擊負荷能力逐漸增強,水質和水量變化影響逐漸降低;第94-106天,COD去除率≥85%,穩定時可達92.4%。

圖4 IC啟動期間pH和VFA含量變化

從圖4可知,第80天,COD負荷從3.5kg/(m3·d)提升至4.7kg/(m3·d)時,VFA的濃度立即從1.54mmol/L躍升至4.94mmol/L,而在第82天,pH才出現下降趨勢。原因是反應器內存在由弱酸(如HCO3-鹽及銨鹽)組成的緩沖系統,使IC反應器具有一定的抗pH沖擊能力。

四、效益分析

工程竣工后,COD去除量每天高達5.95t,大大減輕了水體污染,有效的促進了區域經濟的發展和生態環境的改善。

廢水處理裝置年運行費用為60萬元,處理成本為3.28元/m3。廢水處理工程中,在厭氧處理環節,日產生沼氣量為2380m3(標準狀態),按沼氣0.5元/m3計算,每年可獲得經濟效益43.435萬元,則每年的實際運行費用為16.565萬元,處理成本為0.91元/m3。采用此工藝經濟可行,值得推廣。

五、結 論

實際運行結果表明,采用“IC+二級A/O"工藝處理白酒廢水切實可行,去除效果很好,且系統運行穩定,而且解決了之前類似廢水研究中出現的活性污泥發黑、曝氣不足的現象。

從經濟與技術角度考慮,污泥負荷為0.1~0.2kg/(kg·d)、回流體積比200%~250%、SRT為10~15 d時,二級A/O工藝對COD,TN,TP的去除效果最好。

工程啟動調試共116d,COD、氨氮、TN、TP的去除率分別達到99.57%、96.0%、86.55%、99.1%,出水水質滿足GB 27631-2011要求。

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